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Ejemplo de Ingeniería, simulación e insonorización para solucionar un problema serio de Medio Ambiente en una planta de cogeneración de Tyborel |
1) OBJETO
La utilización de nuevos métodos de simulación permiten
solucionar un problema de contaminación acústica originado por
una central de cogeneración situada en la zona de Massanes (Gerona) ya
escasos metros de unas viviendas.
(Figura 1).
La principal fuente de ruido se centra en la radiación sonora de los
escapes de los motogeneradores, que a pesar de incorporar silenciadores montados
en el by-pass, aparecen componentes de baja frecuencia que molestan al vecindario
situado a 80 metros.
Se trataba de una situación de compromiso social, ya que las mediciones
efectuadas por técnicos y expertos municipales les, mostraban valores
aceptables según todas las ordenanzas. Los niveles de presión
sonora a bajas frecuencias son poco audibles, pero en determinadas circunstancias
en las que influyen: orografía del terreno, disposición y características
de las viviendas, climatología, etc. son localizables y molestos, principalmente
en las horas de descanso.
La reacción de la propiedad frente a esta situación fue totalmente
positiva, afrontando el problema y encargando a SULZER SISTEMAS E INSTALACIONES,
S.A. la solución del mismo. SULZER confió en el nivel tecnológico
de STOPSON-BOET para resolverlo de forma conjunta.
El objetivo previsto: determinar las causas y definir los medios para reducir
el ruido en los escapes. Las mediciones acústicas efectuadas en la vecindad
destacaron máximas de 68 dB a 50 Hz y 73 dB a 100 Hz en uno de los motores
y de 73 dB a 50 Hz y 58 dB al 00 Hz en el otro.
Para obtener un nivel aceptable por el vecindario debía garantizarse
una atenuación de 13 dB en las bandas de frecuencia más significativas.
El método empleado permitió el diseño, localización
y montaje en puntos precisos de la tubería de escape, de elementos reactivos
con los que se obtuvo un valor residual global de 50 dB(A) con espectros sonoros
planos sin frecuencias destacables.
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2) DATOS
DE LA INSTALACIÓN
Nombre: CENTRAL DE COGENERACIÓN TYBOREL
Población: MASSANES (Gerona)
Propiedad: TYBOR ELECTRICIDAD A.I.E.
Proyecto y ejecución: SULZER SISTEMAS E INSTALACIONES, S.A.
Ingeniería acústica: STOPSON-BOET
Silenciadores: STOPSON Española, S.A.
Potencia de la central: 6 MW
Motores: ULSTEIN-BERGEN, KVGS - 18G
Potencia: 3030 kWa 1000 r.p.m.
Caudal gases escape: 20.350 Kg./h
Temperatura gases escape: 405°C
3) MÉTODO DE ESTUDIO EMPLEADO
El conjunto de la instalación, incluyendo los silenciadores ya existentes,
se ha representado mediante un simulador híbrido, analógico digital.
La maqueta electrónico eléctrica con templa: los parámetros
geométricos de los conductos, las características termodinámicas,
constantes y velocidades de los gases, gradientes de temperatura, datos acústicos,
impedancias localizadas, etc.
Para esta analogía, la presión acústica es equivalente
ala tensión eléctrica y el caudal másico acústico
se equipara a la intensidad de la corriente eléctrica instantánea.
El análisis espacio temporal, en función de la frecuencia, puede
simularse en cualquier punto del interior de los conductos, la que permite observar
las características de propagación del ruido y en particular,
las eventuales resonancias axiales.
La investigación de los medios para atenuar el ruido, se hace directamente
en el simulador; este método tiene la ventaja de encontrar una solución
óptima en un tiempo relativamente corto.
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Figura 2
4) ESTUDIO DE LA CENTRAL
La disposición de los motogeneradores en el edificio de cogeneración,
obligó aun recorrido distinto para los conductos de gases de escape de
cada grupo. La configuración particular de estos conductos propiciaba
el acoplamiento con el resto de elementos del escape incluidos los silenciadores
originales y por efecto resonante incrementaba los niveles de presión
sonora a determinadas frecuencias.(Figura 2).
Dichas resonancias solo pueden desaparecer por rediseño completo de la
línea de escape o por compensación de las pulsaciones en lugares
precisos de la instalación.
Ante la imposibilidad de cambiar la disposición y trazado de la tubería,
se optó por analizar el fenómeno e instalar los elementos atenuadores
correspondientes.
El análisis de la función del conjunto de la línea de escape,
desde el colector hasta la boca de salida del silenciador, muestra fuertes resonancias
críticas en zonas próximas a los 50 Hz en un motor y 100 Hz en
el otro.
Desarrollando las tuberías modelizadas y comprobando la evolución
de los niveles de presión acústica en todos los puntos del interior
para los 1/3 de octava desde 50 a 200 Hz y volviendo a efectuar el estudio con
válvulas by-pass cerradas, se observa que las frecuencias críticas
son independientes de los silenciadores ya instalados y no se modifican por
su presencia, confirmando la sospecha de que solo los conductos entre turbosoplantes
y válvulas son las que provocan los modos de coincidencia a las citadas
frecuencias.
| Instalación original |
INSTALACION
CON ANTIPULSATORIOS Y STUB
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| Figura 3 |
| Antipulsatorio y Stub colocados |
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| Figura 4 |
5) TRATAMIENTO EFECTUADO
De una parte, se propuso sustituir el colector de unión de las dos líneas
de cilindros de cada motor por un elemento antipulsatorio
Esta opción viene obligada por tener que compensar: las frecuencias perturbadoras
a la entrada de las tuberías. Si se hubiera determinado que existía
resonancia con los silenciadores de by-pass se tendrían que situar en
el punto de la tubería en que aparecía el máximo de la
onda de presión sonora.
Por otra parte, para aumentar la atenuación a 50 Hz del motor nº
2, se debería montar un resonador de onda que denominaremos "STUB"
y que consiste en un tubo conectado lateralmente a la línea de escape.
El otro extremo del STUB, acaba en un fondo rígido regulable en longitud,
que tiene por objeto conseguir la dimensión exacta necesaria para atenuar
a la frecuencia de interés( figura 3).
Este ajuste final es necesario, pues existe cierta imprecisión en los
gradientes de temperatura en el interior del STUB por el que no circulan los
gases de escape y está sometido a perturbaciones aerodinámicas.
También, la frecuencia de trabajo del I STUB, modifica la respuesta a
150 Hz, que es muy próxima a la fundamental del motor, lo que podría
aumentar la presión sonora a esa frecuencia, por lo que el STUB se sintonizará
en una posición que permita niveles adecuados tanto a 50 como a 150 Hz.(
figura 4).
| Mediciones en el motor 1 | Mediciones en el motor2 |
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| Figura 5 | |
MEDICIONES ACÚSTICAS
Las mediciones acústicas en análisis de 1/3 de octava se realizaron
antes y después del tratamiento, en el exterior de las propias viviendas
afectadas, siendo las las mas representativas las efectuadas por la noche, a
las 12 horas, para evitar la influencia del ruido de tráfico.
En la figura 5 aparecen las mediciones de los niveles de presión sonora
(bajas frecuencias) debido a los escapes por el by-pass de ambos motores por
separado. Se observa la desaparición de las crestas en los valores críticos
de frecuencias.
La figura 6 corresponde al espectro completo de los niveles residuales.
CONCLUSIONES
Este estudio por simulación ha dado resultados totalmente satisfactorios,
pues se respetó la garantía y desapareció el problema de
vecindario.
El análisis de laboratorio permitió conocer los fenómenos
existentes y definir con eficacia y precisión el tratamiento mínimo
indispensable.
Los estudios técnicos aplicados con rigor científico a este tipo
de problemas proporciona un considerable ahorro económico al diseñar
el equipo adecuado a cada caso.
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